八一二队二公司成功破解钻孔顶角偏斜难题
- 发布日期:2013-06-06
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在姚家岭锌金矿详查项目施工中,钻孔顶角偏斜导致钻孔报废一直是困扰施工的难题。今年以来,812队二公司探矿技术科运用螺杆钻定向钻进技术,两次成功纠正顶角偏斜,避免重复进尺近千米,挽回经济损失数十万元。
姚家岭锌金矿详查项目对钻孔弯曲度的要求比普查时要高的多,地质设计要求,开孔坐标与终孔坐标半径相差必须控制在25米范围内。钻孔设计孔深大多在1000~1200米,也就是说直孔的顶角偏差不得大于1.4度。姚家岭详查钻探施工以来,钻孔跑斜一直困扰着各施工机台,有近70%的钻孔都发生了偏斜,造成机台的生产效率下降,施工成本大幅上升。
上世纪八十年代,812队在马山金矿普查时,作为钻探技术研究,曾经探索性地应用过螺杆钻定向钻进技术。二公司经过认真研究和技术论证,认为在技术上有能力应用这种方法,并于今年引进了一台螺杆钻和定向仪。
2012年,二公司施工的姚家岭ZK4103号孔,在400米~800米井深,地层破碎,软硬不均,多次出现跑斜。虽然采取了降低轴心压力、控制钻进速度,控制主动钻杆偏摆、加长岩心管等措施,效果仍不理想。因钻孔偏斜和井内事故,不得不两次挪孔,重复进尺1200余米。第三次施工至600多米深时,又产生了顶角超差。今年4月,经弯曲度测量,ZK4103孔施工至688米时顶角已达1.44度,方位角76.9度,二公司技术科立即采用螺杆钻定向纠斜,纠正顶角1度,进尺 2.8米后,修孔钻进至704米,测斜结果显示顶角0.63度,方位角46.9度,达到预期效果。该孔钻进至930米处时,又显示顶角1.52度,又一次超出地质设计要求,再一次采用螺杆钻定向钻进2.5米后,修孔钻进至942米,测斜结果显示顶角1度,方位角68度,纠偏又一次取得良好效果。此后,该孔在1015米~1065米处见到了厚大铅锌矿体,5月27日,该孔顺利闭孔,终孔深度1293.85米,经铜陵市有色公司验收一次性通过。
螺杆钻定向钻进的成功运用,两次纠正顶角偏斜成功,不仅改变了过去传统纠斜时间长、成本高、成功率低的状况,为姚家岭锌金矿详查提供了钻探施工保障,也为二公司今后处理类似事故或打分支孔做了较好的技术储备。(812队 供稿)

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